220千伏变电站主变压器重瓦斯?;ざ魇鹿史治?/h1>
文章来源:北京创联汇通电气 ????? 发布时间: 2021-01-06 08:30:00
导读::针对某220千伏变电站主变压器重瓦斯保护受110千伏线路?;す收细扇诺奈蠖餍形晗附樯芰耸鹿示?,充分利用了从变电站收集到的记录报告,包括线路?;ぷ爸?、主变压器非电保
:针对某220千伏变电站主变压器重瓦斯?;な?10千伏线路?;す收细扇诺奈蠖餍形?,详细介绍了事故经过,充分利用了从变电站收集到的记录报告,包括线路保护装置、主变压器非电?;ぷ爸煤凸收霞锹甲爸谩O晗阜治隽酥鞅溲蛊髦赝咚贡;ず?10千伏线路保护的动作顺序和故障录波报告。同时,通过事故后对一、二次设备的认真检查和试验,得出了造成主变压器重瓦斯?;の蠖闹饕颍⑻岢隽讼嘤Φ脑し篮驼拇胧?。分析过程具有一定的参考价值。
0简介
2009年8月12日,16.25、某220 kV变电站1号主变重瓦斯?;ざ?,1号主变10kV侧901开关切除。16.36、根据调度命令,值班员合上1号主变10 kV侧的901开关,并在17.8月12日00,事故喇叭响起,背景机发出1号主变瓦斯动作,901开关出口跳闸!但值班人员现场检查,901开关处于合闸位置。
1事故前变电站的运行方式
一个220千伏变电站有一个220千伏主变压器、两条220千伏线路、几条110千伏线路和几条10千伏线路。事故发生前,220 kV双母线并联运行,1号主变220 kV侧2053开关、2001开关运行在I母线,2052开关运行在II母线;110 kV双母线并联运行,1号干线变压器110kV侧101开关在I母线运行,110 kV PS线上107开关在II母线运行;10 kV单母线分段运行,一号主变10 kV侧901开关在一段运行.
2事故过程及处理
2.一.事故发生后
(1)在16.25 2009年8月12日,事故喇叭响起,主控室后台机发出1号干线变压器瓦斯动作!107个开关保护跳闸!901开关出口跳闸!107开关重合闸动作!操作员查看1号干线变压器?;て粒⑾直咎灞;ぷ爸梅⒊霰咎逍藕牛”咎逄?!信号,10 kV操作箱出现?;ぬⅲ⌒藕?,110 kV PS线路107开关保护装置显示?;ぬ?!重合闸!现场检查信号时,操作人员发现开关901处于打开位置,开关107、开关2001和开关101处于关闭位置。10 kV设备检查未发现异常,1号主变本体未发现异常,气体继电器未发现气体。故障信息显示: 110 kV PS线路107开关零序运行,U、W两相接地,故障距离13。18公里。那是一场雷雨。
(2)2009年8月12日16.36、调度员命令合上1号主变压器10 kV侧的901开关。16.38、变电站值班员合上开关901。
(3)17岁.00 2009年8月12日事故喇叭响起,背景机发出1号主变瓦斯动作!107个开关保护跳闸!901开关出口跳闸!107开关重合闸动作!检查1号干线变压器?;て粒⑾直咎灞;ぷ爸梅⒊霰咎逍藕?!本体跳闸!10 kV操作箱无信号,107开关保护装置显示?;ぬⅲ≈睾险?!信号。
现场检查表明,开关107处于断开位置,开关901、开关2001和开关101处于闭合位置。10 kV设备无异常,1号主变本体无异常,气体继电器无气体。故障信息显示: 110 kV PS线路107段开关距离在动作,故障接地w,故障距离为5。18公里。那是一场雷雨。
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2.2检查处理情况
(1)2009年8月12日,20时.10、维修人员到达现场并检查设备。
1.一次设备检查流程:初步检查主变压器及其连接出口设备的外观,未发现异常,气体继电器无气体。当时,由于1号主变压器10 kV侧的901开关已恢复运行,且雨下得很大,无法对主变压器进行停电检查和试验,1号主变压器在运行过程中出现了故障
2.检查并处理二次设备:确认?;ぷ爸玫谋;ば畔⒂朐诵屑锹家恢拢醪饺啡隙谓酉呶抟斐?。由于当时1号主变压器在运行,1号主变压器的保护无法校验和校准。
(2)12年8月13日.10、天气微晴,1号主变由运行改为检修。维修人员第二次前往现场调查事故原因,并对1号主变压器及其?;ぷ爸媒辛思觳楹筒馐?。
1、a :外观检查设备检查、试验,主变压器本体及连接线路外观正常,无气体气体继电器,无放电痕迹;主变压器本体油色谱分析无异常。901开关的电路接触电阻、开关动作特性、绝缘电阻、交流耐压试验均在合格范围内,未发现异常,2008年3月23日进行了变电站接地网:的试验记录,导电良好;接地网接地电阻于2005年3月8日测试,电阻值为0。49 .(设计要求值为0。77 .).结论:中1号主变压器和901开关异常,可以投入运行。
2.二次设备的检查和试验:检查主变压器非电?;さ亩谓酉撸殖∮胪贾较喾?;检查主变压器本体气体继电器内无气体,接触动作可靠,模拟气体继电器动作能可靠跳开主变压器三侧开关;检查非电力保护和控制电缆的芯对芯和芯对地绝缘,绝缘电阻大于500m,绝缘良好;检查主变压器保护控制电缆屏蔽层两端是否良好接地;200 ms干扰脉冲接入主变压器的气体启动电路,动作如表1所示。
1来源:四川电力科技
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:针对某220千伏变电站主变压器重瓦斯?;な?10千伏线路?;す收细扇诺奈蠖餍形?,详细介绍了事故经过,充分利用了从变电站收集到的记录报告,包括线路保护装置、主变压器非电?;ぷ爸煤凸收霞锹甲爸谩O晗阜治隽酥鞅溲蛊髦赝咚贡;ず?10千伏线路保护的动作顺序和故障录波报告。同时,通过事故后对一、二次设备的认真检查和试验,得出了造成主变压器重瓦斯?;の蠖闹饕颍⑻岢隽讼嘤Φ脑し篮驼拇胧?。分析过程具有一定的参考价值。
0简介
2009年8月12日,16.25、某220 kV变电站1号主变重瓦斯?;ざ?,1号主变10kV侧901开关切除。16.36、根据调度命令,值班员合上1号主变10 kV侧的901开关,并在17.8月12日00,事故喇叭响起,背景机发出1号主变瓦斯动作,901开关出口跳闸!但值班人员现场检查,901开关处于合闸位置。
1事故前变电站的运行方式
一个220千伏变电站有一个220千伏主变压器、两条220千伏线路、几条110千伏线路和几条10千伏线路。事故发生前,220 kV双母线并联运行,1号主变220 kV侧2053开关、2001开关运行在I母线,2052开关运行在II母线;110 kV双母线并联运行,1号干线变压器110kV侧101开关在I母线运行,110 kV PS线上107开关在II母线运行;10 kV单母线分段运行,一号主变10 kV侧901开关在一段运行.
2事故过程及处理
2.一.事故发生后
(1)在16.25 2009年8月12日,事故喇叭响起,主控室后台机发出1号干线变压器瓦斯动作!107个开关保护跳闸!901开关出口跳闸!107开关重合闸动作!操作员查看1号干线变压器?;て粒⑾直咎灞;ぷ爸梅⒊霰咎逍藕牛”咎逄?!信号,10 kV操作箱出现?;ぬⅲ⌒藕?,110 kV PS线路107开关保护装置显示?;ぬ?!重合闸!现场检查信号时,操作人员发现开关901处于打开位置,开关107、开关2001和开关101处于关闭位置。10 kV设备检查未发现异常,1号主变本体未发现异常,气体继电器未发现气体。故障信息显示: 110 kV PS线路107开关零序运行,U、W两相接地,故障距离13。18公里。那是一场雷雨。
(2)2009年8月12日16.36、调度员命令合上1号主变压器10 kV侧的901开关。16.38、变电站值班员合上开关901。
(3)17岁.00 2009年8月12日事故喇叭响起,背景机发出1号主变瓦斯动作!107个开关保护跳闸!901开关出口跳闸!107开关重合闸动作!检查1号干线变压器?;て粒⑾直咎灞;ぷ爸梅⒊霰咎逍藕?!本体跳闸!10 kV操作箱无信号,107开关保护装置显示?;ぬⅲ≈睾险?!信号。
现场检查表明,开关107处于断开位置,开关901、开关2001和开关101处于闭合位置。10 kV设备无异常,1号主变本体无异常,气体继电器无气体。故障信息显示: 110 kV PS线路107段开关距离在动作,故障接地w,故障距离为5。18公里。那是一场雷雨。 #p#分页标题#e#
2.2检查处理情况
(1)2009年8月12日,20时.10、维修人员到达现场并检查设备。
1.一次设备检查流程:初步检查主变压器及其连接出口设备的外观,未发现异常,气体继电器无气体。当时,由于1号主变压器10 kV侧的901开关已恢复运行,且雨下得很大,无法对主变压器进行停电检查和试验,1号主变压器在运行过程中出现了故障
2.检查并处理二次设备:确认?;ぷ爸玫谋;ば畔⒂朐诵屑锹家恢拢醪饺啡隙谓酉呶抟斐?。由于当时1号主变压器在运行,1号主变压器的保护无法校验和校准。
(2)12年8月13日.10、天气微晴,1号主变由运行改为检修。维修人员第二次前往现场调查事故原因,并对1号主变压器及其?;ぷ爸媒辛思觳楹筒馐?。
1、a :外观检查设备检查、试验,主变压器本体及连接线路外观正常,无气体气体继电器,无放电痕迹;主变压器本体油色谱分析无异常。901开关的电路接触电阻、开关动作特性、绝缘电阻、交流耐压试验均在合格范围内,未发现异常,2008年3月23日进行了变电站接地网:的试验记录,导电良好;接地网接地电阻于2005年3月8日测试,电阻值为0。49 .(设计要求值为0。77 .).结论:中1号主变压器和901开关异常,可以投入运行。
2.二次设备的检查和试验:检查主变压器非电?;さ亩谓酉撸殖∮胪贾较喾?;检查主变压器本体气体继电器内无气体,接触动作可靠,模拟气体继电器动作能可靠跳开主变压器三侧开关;检查非电力保护和控制电缆的芯对芯和芯对地绝缘,绝缘电阻大于500m,绝缘良好;检查主变压器保护控制电缆屏蔽层两端是否良好接地;200 ms干扰脉冲接入主变压器的气体启动电路,动作如表1所示。
1来源:四川电力科技